4月14日,新洋豐新合成氨廠水處理車間突發(fā)除鹽水泄漏,該車間維修班組在14小時內(nèi)完成夾具制作、堵漏搶險及焊補加固,成功避免全廠停車。
當(dāng)日7時14分,該廠水處理車間班長馬運通過視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)除鹽水站2#除鹽水泵出口閥與總管連接的法蘭處水流噴涌而出。經(jīng)現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),由于法蘭墊片老化、破裂,無法承受管道內(nèi)壓力,導(dǎo)致脫鹽水從法蘭連接處泄漏。
脫鹽水系統(tǒng)對于合成氨生產(chǎn)至關(guān)重要,一旦脫鹽水供應(yīng)不足或中斷,將會對整個合成氨生產(chǎn)流程造成嚴(yán)重影響,導(dǎo)致生產(chǎn)停滯,甚至可能引發(fā)一系列安全事故。
確定故障原因后,該廠維修班組迅速制定了搶修方案,采用帶壓堵漏的方法,先臨時封堵泄漏點,待生產(chǎn)系統(tǒng)停車后,再進(jìn)行維修和更換密封墊片。維修班組各司其責(zé),加班加點完成了夾具制作,并相互配合將堵漏夾具安裝在泄漏點上,然后擰緊夾具,使其緊緊貼合在法蘭上,從而達(dá)到封堵泄漏的目的。暫時封堵泄漏點后,維修班組反復(fù)檢查堵漏效果,密切關(guān)注著給水泵運行情況,隨時準(zhǔn)備應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況。經(jīng)持續(xù)觀察,泄漏點已完全封堵。