近日,荊門總部基地硫酸“零手動”項目傳來佳訊,硫酸五線硫鐵礦制酸的焙燒爐自控實現(xiàn)了無人干預,成為硫鐵礦制酸行業(yè)首個自控案例,這項技術成果得到了原南化設計院資深專家的高度肯定。
焙燒爐自控的成功絕非一蹴而就,而是由工藝工程師與控制工程師組成的公司項目組成員緊密配合、全力攻關的結果。面對焙燒爐復雜工況、關鍵指標容錯率低的嚴峻挑戰(zhàn),項目組多次深入生產現(xiàn)場,分析操作人員對焙燒爐控制的操作邏輯,并聯(lián)動車間主任、廠長召開專題討論會深挖痛點、精準破題;為攻克風量、爐壓、氧含量與爐溫相互干擾的行業(yè)難題,項目組一方面結合歷史數(shù)據(jù)和趨勢深度分析并尋找規(guī)律,另一方面廣泛查閱專業(yè)文獻,引入行業(yè)前沿技術,實現(xiàn)跨界融合,創(chuàng)新破局;同時還編制《焙燒爐自控操作手冊》,制定了完善的應急措施,針對氧含量、溫度等關鍵變量,增加冗余,確保故障時能立即切換,將誤操作風險降至最低。
歷時一個月,最終將爐溫波動從±15℃降至±2.5℃,氧含量波動從±1%降至±0.3%,焙燒紅渣殘硫指標明顯下降,沸騰爐運行穩(wěn)定,各項指標均達到行業(yè)領先水平。這一技術成果具有較大意義,環(huán)保上可減少二氧化硫逃逸、殘硫污染,能效上可降低原料與能源單耗,延長設備壽命,提升產能利用率,技術上標志著我司掌握了精準控制技術,為硫酸數(shù)字化轉型升級提供了有效示范。
“這段攻堅克難的經(jīng)歷,讓我們對工藝本質的認知煥然一新,只有始終保持對生產一線需求的敬畏之心,才能設計出精準有效的算法”,這是項目組所有成員的真實心聲,大家一致表示,將以此次為突破口,加速推進全流程數(shù)字化升級,為硫酸行業(yè)數(shù)字化轉型樹立更高標桿。